華康曾在6t/h沸騰爐上進(jìn)行試驗(yàn)。該爐_用多管旋風(fēng)除塵器做預(yù)處理,二級(jí)選用回轉(zhuǎn)反吹風(fēng)布袋式除塵器。從耐溫、壽命、價(jià)格等方面綜合考慮選用具有防水避油功能耐溫130°C的工業(yè)滌綸過(guò)濾材料。經(jīng)測(cè)試煙塵能達(dá)到50mg/m3以下并通過(guò)了部門的驗(yàn)收,此后采用這種工藝華康又先后共安裝了8臺(tái)布袋式除塵器,針對(duì)燃煤鍋爐處理粉塵的種種考慮,華康的具體的設(shè)計(jì)考慮如下:
過(guò)濾材料的耐熱問(wèn)題
由于采用布袋式除塵器 ,受過(guò)濾材料耐熱性能的制約,鍋爐排煙溫度成為重要的考慮因素。我們提供有三種過(guò)濾材料分別耐溫130°C、180°C、250°C??紤]到現(xiàn)場(chǎng)的煙氣溫度都不太高,而濾料壽命較短,為減輕水汽和其他原因引起的糊袋影響。我們采用具有防水拒油功能耐溫130°C的過(guò)濾材料,其瞬時(shí)耐溫可達(dá)150°C。系統(tǒng)保留多管旋風(fēng)除塵器做預(yù)處理,有降低煙氣溫度的作用,對(duì)于煙氣溫度過(guò)高的情況采取加散熱裝置廠家稱壁冷器的降溫措施。
使用壽命
根據(jù)華康的除塵設(shè)備的情況,一般布袋在連續(xù)運(yùn)行的場(chǎng)合使用兩年,但因鍋爐只在冬季運(yùn)行,估計(jì)可用3-5年。多管旋風(fēng)除塵器做預(yù)處理有降溫作用,還能減少熾熱飛灰直接進(jìn)入布袋燒壞布袋的情況發(fā)生,減少塵進(jìn)入布袋式除塵器的量,有利于減輕磨損,延長(zhǎng)布袋使用壽命。這點(diǎn)對(duì)原始排塵濃度較高的鍋爐如沸騰爐尤其重要。
阻力問(wèn)題
增加布袋式除塵器會(huì)增加至少1000Pa的阻力損失,而一般原有系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)風(fēng)壓有余量,我們?cè)趯?shí)施中只有兩個(gè)更換了引風(fēng)機(jī)。由于是在原有系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,排煙管路來(lái)回盤繞較多和有的地方采用了壁冷器而使阻力損失有所加大。
濕度及焦油問(wèn)題
由于鍋爐壓火、運(yùn)行頻繁,使煙氣溫度變化較大,會(huì)有水汽凝結(jié)問(wèn)題產(chǎn)生,我公司救護(hù)隊(duì)的鍋爐曾出現(xiàn)過(guò)溫爐后引風(fēng)機(jī)抽不出風(fēng)的情況,經(jīng)分析是水汽太大,溫度又低,糊住濾料使布袋不能透風(fēng),后來(lái)采取先走旁路引風(fēng),使鍋爐燃燒起來(lái),煙氣溫度升高后烘干了布袋,解決了糊袋問(wèn)題。在以后鍋爐正常使用時(shí)未再出現(xiàn)這種問(wèn)題。有人提出煤焦油可能糊住布袋的問(wèn)題,我們考慮只要鍋爐燃燒狀況良好,避免干餾現(xiàn)象產(chǎn)生焦油不會(huì)造成問(wèn)題。通過(guò)這一段時(shí)間使用尚未出現(xiàn)水汽或焦油糊袋鍋爐不能正常使用的情況。
脫硫問(wèn)題
方案中燃煤配制過(guò)程 , 主要是解決二氧化硫問(wèn)題??梢圆捎脽o(wú)煙煤,才燃燒物料含硫特別低,均在0.2%~0.4%之間, 其排放的二氧化硫不會(huì)很高,若采用好的煙氣脫硫技術(shù),投資及費(fèi)用都很高,對(duì)于小型鍋爐來(lái)說(shuō)很不合適。因此,選擇簡(jiǎn)單的技術(shù)對(duì)策,
首先是燃煤爐內(nèi)固硫,其次是煙氣簡(jiǎn)易脫硫。通過(guò)對(duì)燃煤的配制處理,添加助燃脫硫藥劑,改變其性能可達(dá)到爐內(nèi)固硫的目的,我們選用了一種助燃脫硫藥劑,說(shuō)明書介紹可降低二氧化硫排放濃度50%左右。但因擔(dān)心它的使用使煙氣溫度升高會(huì)燒壞布袋,故未在配布袋式除塵器的鍋爐上使用。另一類廉價(jià)的爐內(nèi)脫硫劑是石灰,采用石灰粉摻入煤的方法。兩臺(tái)燃用煙煤的鏈條爐采用爐內(nèi)加石灰與布袋式除塵器配合,從其二氧化硫排放測(cè)試數(shù)據(jù)來(lái)看脫硫效果也很好,可使二氧化硫達(dá)到150mg/m3。
排放標(biāo)準(zhǔn)。而其他爐沒(méi)有加入_固硫藥劑,其脫硫效果不明顯,我們分析可能是在爐內(nèi)未反應(yīng)的石灰在布袋式除塵器內(nèi)繼續(xù)與二氧化硫反應(yīng)提高了脫硫效果,這主要依賴布袋的過(guò)濾作用。實(shí)際上具有爐內(nèi)固硫和煙氣干法脫硫兩個(gè)過(guò)程。但使用中需要有足夠的鈣硫比,注意要與煤混合均勻,若加入氧化鐵等助劑,適當(dāng)增加水份效果會(huì)好,但其用量較大。初步測(cè)算此種方法是各種脫硫方法中經(jīng)濟(jì)的。但目前爐內(nèi)加石灰固脫二氧化硫的測(cè)試數(shù)據(jù)較少,其效果能達(dá)多少還需進(jìn)一步測(cè)試驗(yàn)證。
在爐內(nèi)脫硫后仍不能達(dá)標(biāo)情況下可采取煙氣脫硫的措施使二氧化硫達(dá)標(biāo)排放。采用造價(jià)低的簡(jiǎn)易堿性液體噴淋吸收或其他形式二氧化硫裝置,效率可以達(dá)70%即可,只要使用低硫煤一般能_二氧化硫達(dá)標(biāo)。一般采用堿性液體吸收脫硫達(dá)到70%的效率比較容易。煙氣脫硫裝置安排在風(fēng)機(jī)之后對(duì)凈化系統(tǒng)的不利影響較小,由于所用的堿性吸收液中煙塵已級(jí)其微少,水系統(tǒng)運(yùn)行控制管理要比較容易。使用中要注意_堿性物質(zhì)的投加,控制好PH 值堿性物質(zhì)可是鈉堿,石灰水或工業(yè)廢堿。
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